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聚合氯化鋁使用效果不佳怎么辦

作者:利星 發(fā)布日期:2025-03-06

以下是針對聚合氯化鋁(PAC)使用效果不佳的系統(tǒng)性排查與解決方案,結合水質特性、操作參數(shù)及配伍協(xié)同性進行優(yōu)化:

一、水質條件核查與調整

pH 值偏差

問題表現(xiàn):PAC 水解產物形態(tài)受 pH 影響顯著,超出 5.0~9.0 范圍時絮凝效果下降。

解決方案:使用 pH 試紙或在線儀表檢測,若 pH<5,投加石灰(50~100 mg/L)調節(jié);若 pH>9,投加硫酸(10~30 mg/L)中和。

對于含強酸 / 強堿的工業(yè)廢水,需單獨設置中和池預處理。

低溫影響

問題表現(xiàn):水溫 < 10℃時,PAC 水解速度減緩,絮體形成慢且松散。

解決方案:增加 PAC 投加量 20%~30%,或改用低溫型 PAC(含活化成分)。

延長絮凝時間至 40~60 分鐘,或采用蒸汽間接加熱提升水溫至 15℃以上。

高鹽 / 高有機物干擾

問題表現(xiàn):鹽分會壓縮膠體雙電層,高有機物會吸附 PAC 形成穩(wěn)定絡合物。

解決方案:投加助凝劑(如聚丙烯酰胺 PAM,0.1~0.3 mg/L)增強絮體強度。

先投加氧化劑(如次氯酸鈉 5~10 mg/L)降解有機物,再投 PAC。

二、操作參數(shù)優(yōu)化

投加量不足或過量

問題表現(xiàn):投加量 <5 mg/L 時絮體細小,>80 mg/L 時出現(xiàn)再穩(wěn)定現(xiàn)象。

解決方案:進行燒杯實驗:取 1L 水樣,逐次添加 PAC(5、10、20… mg/L),觀察更好濁度去除點。

對高濁度水(>5000 NTU),需先投加明礬(50~100 mg/L)預絮凝。

溶解與投加方式錯誤

問題表現(xiàn):固體 PAC 未完全溶解導致管道堵塞,液體 PAC 稀釋倍數(shù)過高失效。

解決方案:溶解時先加水,再緩慢加入 PAC 粉末,攪拌速度≥300 rpm,溶解時間≥30 分鐘。

稀釋后濃度控制在 0.1%~0.3%,避免長時間存放(超過 24 小時會水解失效)。

反應時間不足

問題表現(xiàn):快速混合區(qū)停留時間 < 1 分鐘,絮體未充分形成。

解決方案:在管道混合器前增設靜態(tài)混合器,或延長機械攪拌池停留時間至 3 分鐘。

沉淀區(qū)采用斜管 / 斜板沉淀池,將沉降時間縮短至 20 分鐘。

三、協(xié)同藥劑與配伍優(yōu)化

PAM 投加不當

問題表現(xiàn):單獨使用 PAC 時絮體沉降慢,與 PAM 順序顛倒導致失效。

解決方案:投加順序:PAC→快速混合→PAM→絮凝。

調整 PAM 濃度至 0.05%~0.1%,投加量為 PAC 的 0.5%~1%(質量比)。

避免藥劑拮抗

問題表現(xiàn):與石灰同時投加生成 Al (OH)?沉淀,與鐵鹽競爭水解產物。

解決方案:若需投加石灰,先調節(jié) pH 至中性,再投 PAC。

避免與硫酸亞鐵等鐵鹽同時使用,改用聚合硫酸鐵(PFS)復配。

四、設備與工藝改進

混合與攪拌強度不足

問題表現(xiàn):G 值 < 1000 s?1 導致 PAC 分布不均,絮體無法有效碰撞。

解決方案:機械攪拌采用渦輪式葉輪,轉速提升至 150~200 rpm。

管道混合器選用孔板式或文丘里式,流速≥1.5 m/s。

沉淀池效率低下

問題表現(xiàn):表面負荷 > 3 m3/(m2?h) 導致絮體被帶出。

解決方案:增加斜管填料(材質 PVC,傾角 60°),將表面負荷降至 2 m3/(m2?h)。

定期反沖洗沉淀池,防止污泥層厚度超過 0.5 m。

五、應急處理與長期監(jiān)控

臨時增效措施

投加膨潤土(20~50 mg/L)作為晶核,加速絮體形成。

對色度高的廢水,補充投加活性炭(10~20 mg/L)吸附有機物。

建立動態(tài)監(jiān)測體系

在線監(jiān)測參數(shù):pH、濁度、ORP、水溫,每小時記錄一次。

定期檢測 PAC 有效成分(Al?O?含量應≥28%),防止使用劣質產品。

六、案例參考

案例 1:某印染廠廢水(pH=11,COD=800 mg/L)

調整 pH 至 7.5 后,PAC 投加量從 60 mg/L 降至 40 mg/L,配合 PAM(0.2 mg/L),COD 去除率從 65% 提升至 82%。

案例 2:低溫地表水(水溫 8℃,濁度 30 NTU)

改用低溫型 PAC(投加量 25 mg/L),并投加活化硅酸(8 mg/L),出水濁度從 12 NTU 降至 3 NTU。

提示:若上述措施仍無效,建議委托檢測水質成分(如含油、重金屬或表面活性劑),針對性調整工藝(如增加氣浮、氧化溝等預處理單元)。

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